電除塵器運(yùn)行情況及存在問(wèn)題煤中主要元素含量(工作質(zhì)量百分比):碳52.99%;氫3.63%;氧5.7%;氮0.57%;硫0.13%;灰28.1%;水分8.88%;煤料低位發(fā)熱量4902kcal/kg.粉塵成份:SiO,67.57%;AlO,19.88%.煤灰比電阻(Ωcm)常溫100℃150℃190℃設(shè)計(jì)煤種2.82×101.74×106.77×101.30×10煙氣入口溫度125.4℃,最高180℃;煙氣入口含塵量23g/m3,最高32g/m3;煙氣量3152760m3/h.
主要性能序號(hào)項(xiàng)目數(shù)值1每套除塵系統(tǒng)處理煙氣量/m3h-134677002每臺(tái)除塵器處理煙氣量/m3h-18669253除塵器工作溫度/℃125.44除塵器工作負(fù)壓/kPa-5.885除塵器煙氣流速/ms-11.0566煙氣處理時(shí)間/s14.27通過(guò)除塵器本體阻力/kPa≤0.258煙氣入口含塵量/kgm-3239設(shè)計(jì)除塵效率/%99由于電廠除塵器的制造、安裝方面也存在質(zhì)量問(wèn)題,投產(chǎn)后靜電除塵器的故障率很高,電場(chǎng)內(nèi)部經(jīng)常出現(xiàn)部件脫落,極板、極線積灰的現(xiàn)象,運(yùn)行參數(shù)不甚理想,而且實(shí)測(cè)結(jié)果表明,實(shí)際入口含塵濃度(30~40g/Nm3)大于設(shè)計(jì)濃度(<30g/Nm3)。
影響電除塵器除塵效率及文明生產(chǎn)情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果:電除塵除塵效率98.82%;振打系統(tǒng)投入率98.5%;高壓系統(tǒng)投入率95%;灰水系統(tǒng)無(wú)滲漏率95%.影響電除塵效率的主要因素為極板極線、振打系統(tǒng),占80%;鎖氣器手孔滲漏和灰箱手孔滲漏,占83.0%,是造成電除塵器滲漏的主要因素,所以應(yīng)從以上這幾方面著手解決。針對(duì)這些問(wèn)題采取措施和對(duì)策:①停爐期間對(duì)電除塵本體進(jìn)行徹底檢查;②加強(qiáng)檢修質(zhì)量;③大小修采用新工藝對(duì)設(shè)備改造。
電除塵器的綜合治理及改造為了解決電除塵器效率低及滲漏問(wèn)題,應(yīng)從設(shè)備上著手解決。影響電除塵效率的主要因素為:極線線型、振打砧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理;極線、極板變形嚴(yán)重;振打錘、振打桿焊接工藝不合格。影響電除塵滲漏的主要因素為:手孔、灰箱手孔、落灰管設(shè)計(jì)不合理;鎖氣器主軸精度不夠;插板門(mén)、各連接法蘭等產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
實(shí)施步驟:根據(jù)因果分析論證對(duì)嚴(yán)重影響電除塵效率的極線線型及振打砧結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。改造前改造后電除塵陰極線原設(shè)計(jì)為鋸齒型,由于線型、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,極線頻繁斷裂,造成電場(chǎng)短路,不僅影響除塵效率,對(duì)風(fēng)機(jī)也造成嚴(yán)重?fù)p傷。陰極線根部斷裂為低周疲勞所致,故提出極線改型方案,將根部易斷部位采用圓弧型以消除根部應(yīng)力。經(jīng)試運(yùn)行,效果良好。
改造前改造后電除塵器在搶修過(guò)程中,共焊接振打砧420塊,數(shù)目龐大,主要原因?yàn)樵O(shè)計(jì)振打砧與支座之間連接為δ=3.0mm的錐型圓筒與振打砧焊接結(jié)構(gòu),圓筒臂單薄,能承受的振打力小,造成振打砧開(kāi)焊、脫落。改造后焊縫面積增加近2倍,增加其振打承受力,避免其長(zhǎng)期運(yùn)行脫落現(xiàn)象發(fā)生。
根據(jù)灰箱手孔漏灰的原因及性質(zhì),決定對(duì)其材質(zhì)及其形狀、密封材料進(jìn)行改造。原設(shè)計(jì)δ=5mm的孔座、孔蓋改為δ=20mm的圓形手孔,厚度增加,避免長(zhǎng)期運(yùn)行后由于材質(zhì)變形及密封面積大,密封效果不好等缺陷。密封材質(zhì)由原先的乳白膠及石棉繩改為δ=6.0~6.5mm的密封膠圈,提高了密封性能,節(jié)省了設(shè)備維護(hù)費(fèi)用,解決了上述問(wèn)題。
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